多級泵甩油故障原因分析及處理建議
時間:2021-10-15 來源:http://www.hnygtx.cn
多級泵運行到兩三個月時,出現(xiàn)逐漸增大的漏油狀態(tài),如果不進行加油,將造成軸瓦燒毀事故,較后導(dǎo)致運行人員每兩小時加油500克,造成浪費和污染環(huán)境,本人根據(jù)水輪發(fā)電機組的工作經(jīng)驗在推力頭上鉆平衡孔,經(jīng)過兩次實驗,完全消除甩油故障,并在后來凝結(jié)泵發(fā)生同樣故障時,采取相同的方法處理,達(dá)到滿意的效果。
1、甩油故障
故障現(xiàn)象:當(dāng)4臺葫蘆島水泵廠凝結(jié)泵使用2個月時,其中兩臺多級泵的當(dāng)油桶與主軸之間開始甩油,并逐漸加大。較后導(dǎo)致運行人員每兩小時加油500g。
故障查找:將凝結(jié)泵軸承箱解體檢查進行測量,導(dǎo)軸瓦間隙略大,但間隙值在設(shè)計范圍之內(nèi),擋油桶高度符合要求,其它未發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常,于是安裝再次啟動凝結(jié)泵,結(jié)果葫蘆島水泵廠主軸與當(dāng)油桶之間仍然甩油。根據(jù)水輪發(fā)電機類似故障認(rèn)為當(dāng)油桶與推力頭間隙的偏差,是造成甩油故障的主要原因,停泵后測量當(dāng)油桶與推力頭徑向間隙,結(jié)果如下;單側(cè)間隙較大處4.5mm,較小處3.5mm,當(dāng)油桶與推力頭中心偏差0.5mm。
2、原因分析
當(dāng)多級泵主軸與推力頭旋轉(zhuǎn)時,由于油粘度的原因,在推力頭旋轉(zhuǎn)的同時推力頭以140mmx3.14x1490/60=1091em/s的轉(zhuǎn)速與擋油桶之間的油產(chǎn)生相對運動.由于葫蘆島水泵廠油液分子與固體壁面之間的附著力,和分子之間內(nèi)聚力的作用,導(dǎo)致油液分子間產(chǎn)生相對運動,因此在油液中產(chǎn)生內(nèi)摩擦力,帶動推力頭與擋油桶之間的油,以一-定的流速與轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動方向一致流動起來。
若改變油流的截面積,即阻力的大小,就實現(xiàn)了流量和壓力的變化,因為油液通過流口時的流量與通流面積大小成正比Q=VA=const通流截面積越小過流通道越長,油液流過時的阻力越大,則流量越小,反之通流截面積越大,過流通道越短,油液流過時的阻力就越小,因而通過的流量越大。當(dāng)潤滑油在擋油桶與推力頭之間流動時,因A區(qū)通流截面積變小,油液流過時的阻力變大,流量變小,同時由于液體受到外界各種載荷的阻礙,使A區(qū)潤滑油受到擠壓,壓力升高油位也同時升高。同時B區(qū)通流截面積變大,油液流過時的阻力變小,流量變大,壓力變小油位也同時降低,在油箱內(nèi)產(chǎn)生壓差,導(dǎo)致軸承箱的油又流入B區(qū)進行補充,在這種狀態(tài)下,A .區(qū)的油位不斷升高,較后超過擋油桶的高度,不斷地流出,使軸承箱油位降低。同時在主軸與擋油桶處因鼓風(fēng)的因素,在主軸順時針旋轉(zhuǎn)時,造成B區(qū)上部風(fēng)壓高,A區(qū)上部風(fēng)壓低于B區(qū),造成局部相對負(fù)壓,加速了漏油速度。如不進行加油,將造成軸瓦燒毀事故,后初步?jīng)Q定在推力頭處鉆孔來平衡壓差。
3、處理過程
第一次將推力頭6鉆直徑5mm的孔,對稱180度布置,試轉(zhuǎn)后,擋油桶甩油故障被消除,但是油位計的空氣孔不斷有潤滑油噴出。經(jīng)分析認(rèn)為是油孔直徑過大造成的。第二次將推力頭6鉆直徑3mm的孔,對稱180布置,試轉(zhuǎn)后,擋油桶甩油故障被消除油溫瓦溫和振動未發(fā)生變化,運行狀態(tài)較好。
4、處理建議
提高加工制造精度,增加推力頭內(nèi)孔光潔度,減少油液分子與固體壁面之間的附著力和阻力;提高檢修安裝水平,減少偏差;可建議在生產(chǎn)廠家進行加工制造時,預(yù)先將孔鉆好。